2013年12月(yuè)24日,公司質管部門相關人員(yuán)到新泰聯合化工質管科進行了針對質量檢驗和質量管理(lǐ)體係運行方麵的監(jiān)督(dū)檢查,發現了一些需要改進的問題。 一、產品檢驗方麵。標準中規定的出廠檢驗項目,實際未檢測;三胺甲醛溶解黑白點內控標準無正式文件規(guī)定,也無直觀的實物樣品,會造成化驗員(yuán)判斷尺度難於把握;苯酐副產品富馬酸(suān)未提供(gòng)執行標準和檢驗(yàn)記錄。 二、原材料檢測方麵。有些(xiē)原材料無內部驗收標準(zhǔn),解釋說執行國(guó)家標準。但比如原(yuán)料奈(nài)實際隻(zhī)檢測外觀和結晶點,而國標中指標為外觀、結(jié)晶點(diǎn)、不揮發(fā)物、灰分(fèn)、酸洗比色等;有些檢驗項目標準較混亂(luàn):如回收返(fǎn)焦含渣率報告(gào)單執行標準是≤10%,電子版文件規定為≤30%;煙煤電子版文件規定灰分(fèn)<28%、揮發分<25%,實(shí)際未執行,硫含量≤2.5%,實際結論未判定;煙煤驗收標準中發熱(rè)值兩個單位的指標分別是≥21000KJkg和≥5000Kcal/kg,兩個單(dān)位(wèi)指標不對應。 三、化驗室現場方麵。計量器具管理存在較(jiào)多問題:比如很多沒有編號(hào)、未檢定,電子分析天平未做到(dào)經常性校準,偏差很大;有些該配置的儀器沒有(yǒu)配置(zhì);現場報廢儀器、暫時不用的儀器需清理;量熱儀室需(xū)做好室溫控製(zhì),量熱儀操作注意控製內桶水量和基準物質保管,這些因素直接影響(xiǎng)測量精度;通風櫥(chú)排風不良;水處(chù)理用電(diàn)爐蒸餾,浪費電力、效率低、水質不易保證,改為離子交換柱法;容量瓶不可作為貯液(yè)瓶,標準溶液多個超期嚴重。 四、文(wén)件管理方麵。對《質量手冊》內部的程序文件、管理製(zhì)度不了解,因此一些規章、製(zhì)度沒有在實際工(gōng)作中起到指導作用;沒有文件總清單,不(bú)知道自己內部該有哪些文件,對總公司發放到郵箱的文(wén)件、通知等規定不太(tài)清楚,應(yīng)該根據公司的實際情(qíng)況靈活運用總公司的文件;文(wén)件規定落實不到位,包括煤的取樣、報告單的的傳送等問題。 五、現場管理方(fāng)麵。生產現場沒有(yǒu)檢驗狀(zhuàng)態標識,尤其是成品包裝現場沒有標識,並且包裝現場(chǎng)沒有產品批號;包裝現場使用的稱不(bú)準確(如碳銨包裝現場使用的50Kg台秤顯示是(shì)49.85Kg),現場抽取(qǔ)3袋產品,分別是49.80Kg、49.85Kg、50.00Kg;入庫後的產品防(fáng)護(hù)不到位,現場的產品(pǐn)太髒;入庫後的產品沒有合(hé)格與不合格區(qū)域標識(shí)。 希望總公司各相關部門、車間對照自身工作,認真排查是否存在以上問題,切(qiē)實能加(jiā)強質量管理,提高質(zhì)量檢驗管理水平(píng)。 (質管處 翟(zhái)乃鳳) |